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六西格玛对钢铁行业提升废水处理合格率的重要性

以本溪钢铁集团为例,近几年国家要求钢铁企业大力发展循环经济、节能减排,本钢北营焦化厂处理后废水合格率为零(即 cod、氨氮、酚、氰、悬浮物等 5 项指标同时满足回用标准的次数为零),需送往动力厂处理后再回用。为了使处理后废水指标能够达到回用标准,本钢北营焦化厂决定将六西格玛管理方法用于提高环保技术。

 

处理后废水合格率的定义见式:

处理后废水合格率= 检测合格样本数/检测总样本数×100%

 

1、界定阶段

界定阶段统计了3~4 月处理后废水 5 项指标及各项指标不合格次数,得出 cod 浓度、氰浓度和悬浮物浓度的不合格次数Zui多,占到了不合格指标总次数的 91.8%,是导致处理后废水合格率低的关键;确定了项目的总目标(处理后废水合格率达到80%)和分目标(处理后 cod 浓度≤100mg/l,处理后氰浓度≤0.5mg/l,处理后悬浮物浓度≤70mg/l )。

 

2、测量阶段

①测量系统分析

对处理后 cod 浓度、氨氮浓度、酚浓度、氰浓度和悬浮物浓度分别进行了重复性和再现性分析。

 

②过程能力分析

收集3~4月处理后cod 浓度、氰浓度和悬浮物浓度,对它们进行过程能力分析,六西格玛水平均为负值,过程能力不足。

 

③fmea 分析

依次从备煤、炼焦、蒸氨、预处理、生化处理、深度处理和混凝沉淀处理分析对处理后 cod 浓度、氰浓度和悬浮物浓度的影响,对影响程度大的因子进行fmea 分析。

 

④快速改善

将低压蒸汽蒸氨改为中压蒸汽蒸氨,蒸汽压力由 0.03mpa 提高到 0.2mpa 以上。

 

⑤二次fmea 分析

对7项影响因子快速改善后进行二次fmea 分析,rpn 值均低于 175。

 

⑥测量阶段结论

将其余rpn>175的 12个重要影响因子在分析阶段进行分析。

 

3、分析阶段

①对处理后 cod 浓度的分析。②对处理后氰浓度的分析。③分析结论。影响处理后废水合格率的关键影响因子是入除油池cod 浓度、缺氧池 ph 值、好氧池回流污水沉降比、好氧池回流污泥沉降比和好氧池后氰浓度。

 

4、改进阶段

①提出改进方案

分析阶段已经对入除油池 cod 浓度和缺氧池ph 值进行了改进,因此,改进阶段仅需对好氧池回流污水沉降比、好氧池回流污泥沉降比进行分析和改进。

 

②实施并验证效果

改进方案实施后,回流污水沉降比能够控制在 0.17~0.22,回流污泥沉降比能够控制在 0.87~0.95,处理后氰浓度能够低于 0.5mg/l。

 

5、控制阶段

①关键控制点及控制计划

提高废水处理后合格率的关键控制点是蒸氨、预处理、生化处理、深度处理、混凝沉淀处理,对关键控制点制定了控制计划和标准化文件。

 

②效果对比

控制阶段处理后废水合格率达到了85.71%。

 

③过程能力对比

对处理后cod 浓度、处理后氰浓度和处理后悬浮物浓度进行过程能力对比,过程能力充足。

 

④效益

项目共创造年效益 211.5万元,且提高了企业的技术水平和管理水平。

 

六西格玛管理方法严谨,适用于测量系统良好的环保工艺。在应用六西格玛管理方法的过程中,不需要拘泥于既定的步骤和方法,应根据需要选择合适的方法。

 

六西格玛管理咨询公司: www.lxgmgl.com 

 

 

发布时间:2017-03-08
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